
锅炉水冷壁
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2023年3月19日发(作者:冲锋号简谱)#31机组锅炉水冷壁管结垢原因分析及处理措施
一、水冷壁管结垢腐蚀检查
表一、#31炉水冷壁管结垢腐蚀检查
割管部位
管样安
装年数
结垢量结垢率腐蚀坑深
(克/米2)(克/米2年)(毫米)
前墙A→B数第81
根(高16米)
4
向:约
背:约
前墙A→B数第85
根(高16米)
4
向:
背:
后墙A→B数第根
(高30米)
4
向:约
背:约
A侧墙炉前→炉
后第根(高20米)
4
向:约
背:约
B侧墙炉前→炉后
数第140根(高24
米)
4
向:约
背:约
从表一可知:1)结垢量最大在标16m,24-30m结垢量基本接近,都大于结垢量
300克/米2,水冷壁管垢量已经超过DL/T794-2001《火力发电厂锅炉化学清洗导
则》的清洗要求,应进行化学清洗。2)水冷壁管去垢后点蚀现象不明显,发现一
根水冷壁管盐酸酸洗去垢后,水冷壁管镀铜明显,根据经验,在水冷壁管垢量超
标同时有铜垢的情况,很容易导致因超温爆管事故的发生。3)垢量测定的结果
表明,各炉墙向火侧的垢量很高,且垢量很不均匀。结垢速率与热负荷有直接的
关系,一般结垢速率高的地方,热负荷就高,结垢速率的巨大差别表明水冷壁管
的热负荷不均匀。
二、#31炉水冷壁管垢样成分分析
表二#31炉水冷壁管垢样成分分析
氧
化
物
Al
2
O
3
SiO
2
P
2
O
5
SO
3
K
2
OCaOTiO
2
Cr
2
O
3
MnO
2
Fe
2
O
3
ZnO
含
量
从表二垢成分分析结果表明:1)垢主要成分为铁的氧化物,水冷壁氧化铁垢沉
积主要是由于铁的腐蚀沉积而致。腐蚀原因主要由于机组保养、机组启动期间水
质差、正常运行期间因凝汽器腐蚀泄漏、锅炉运行燃烧调整及排污控制等原因引
起的。2)垢成分中硅、磷、钙、硫酸根含量也较大,说明凝汽器泄漏而导致凝
结水、给水和炉水变差,只有加大磷酸盐处理形成水渣通过排污才能保证炉水水
质合格。磷、钙的沉积表明锅炉排污的及时性不够。
三、正常运行水质分析
序号项目结果(最大/最小)合格率平均合格
率
1
除盐水二氧化硅(μg/L)
100100
导电率(μs/cm)
100
2
给水溶解氧(μg/L)
20/7
PH100
二氧化硅(μg/L)
铁(μg/L)
100
铜(μg/L)
100
3
凝结水溶解氧(μg/L)
30/10100
导电率(μs/cm)
硬度(μmol/L)
0100
4
炉水二氧化硅(μg/L)
100100
磷酸盐(mg/L)
100
PH100
5
饱和蒸汽二氧化硅(μg/L)
导电率(μs/cm)
100
钠(μg/L)
6
过热蒸汽二氧化硅(μg/L)
导电率(μs/cm)
100
钠(μg/L)
7
发电机定冷水导电率(μs/cm)
100100
PH100
硬度(μmol/L)
0100
8
循环水
100100
从表三可知:正常运行水质合格率高。但在线化学仪表的准确性和投入率偏低,
不能完全真实反映水汽质量。
四、#31机组启动初期水质报告
表四#31机组启动初期水质报告
测定项目测定结果
启动开
始
2h4h6h8h
给
水
硬度(≤5umol/L)
SiO2(≤80ug/L)
溶氧(≤30ug/L)
5050505050
凝
结
水
硬度(≤10umol/L)
蒸
汽
钠(≤20ug/L)
SiO2(≤60ug/L)
注:第8h的测定结果达到正常运行时的标准,本次计为合格。
从表四可看出:机组启动初期水质合格率低。
五、#31机组凝结水水质异常情况
1、2009年2月凝结水导电率有56次大于cm,合格率为%。判断凝结器可能
有泄漏。2月6日#31机组停运,凝结器查漏堵漏2根。
2、2009年3月份凝结水导电率有86次大于cm,合格率为%。
3、2009年4月份凝结水导电率有21次大于cm,合格率为%。
4、2010年6月13日#31机组停运,凝汽器查漏堵漏甲侧2根。
5、2010年7月30日#31机组启动初期并网8小时后,凝结水、给水仍有硬度
在2umol/L,20小时后硬度为0umol/L。硬度合格率为%。凝结水导电率11次
超标(大于cm),导电率的合格率为%
6、2011年7月9日#31机组启动初期,凝结水、给水有硬度,连续超标14小
时。
7、2011年8月23日~9月1日#31机组运行期间,凝结水导电率上涨并超过
cm,超标71次,合格率为%.
六、原因分析:
1、凝汽器泄漏。由于凝汽器的泄漏,循环冷却水进入给水系统,循环冷却水中
的碳酸盐进入给水中,这些碳酸盐进入锅炉后,由于炉水温度高,会发生下列反
应:
2HCO3
-→CO2↑+OH-
Ca(HCO3)→CaCO3↓+CO2↑+H2O
2、机组启动频繁,启动初期水质差,凝结水未完全合格就回收,引起炉水水质
恶化。虽加强加药及排污处理,但仍存在炉水水质和蒸汽品质不及时合格现象,
一般均需48h后才能合格(导则要求:机组启动并网后8h,水质应达到运行控
制标准)。
3、由于锅炉采用强制循环,锅炉下联箱底部定期排污门仅有一个,启动初期进
行了排污。但机组运行正常、水质合格后,锅炉运行人员很少开启底部排污门进
行底部排污,炉水处理过程中生产的水渣无法正常排出,在水冷壁管内形成二次
结垢。
5、机组在线化学仪表准确率、投入率偏低,不能真实检测水汽质量,造成判断
误差。
6、机组停备用保养有时存在不及时现象。热力系统的腐蚀产物随给水进入锅炉,
而锅炉排污系统因本身原因又无法及时排除,引起二次结垢。
7、由于近年来煤质变化和燃烧器改造,锅炉热负荷中心发生位移,引起锅炉局
部过热,极易造成水冷壁管结垢。
8、“盐类隐藏”现象的发生,易造成高热负荷的水冷壁管结垢腐蚀。当Na3PO4
发生暂时消失现象时,在高热负荷的炉管管壁上会形成的固相易溶盐附着物,其
析出过程的化学反应为:
Na3PO4+→这个反应式表明,当的固相物从Na3PO4溶液中析出时,在炉管
管壁边界层的液相中,有游离NaOH产生。
9、垢量测定的结果表明,各炉墙向火侧的垢量很高,且垢量很不均匀。结垢速
率与热负荷有直接的关系,一般结垢速率高的地方,热负荷就高,结垢速率的巨
大差别表明水冷壁管的热负荷不均匀。
七、处理措施
1、由于水冷壁管垢量已经超过DL/T794-2001《火力发电厂锅炉化学清洗导
则》的清洗要求,应尽快对锅炉进行化学清洗。
2、由于机组运行已经二十年,已达到铜管的使用寿命,即铜管因水侧电偶
腐蚀、点蚀及汽侧氨蚀而引起泄漏的现象不可避免,目前水冷壁管结垢量大主要
也是由于凝汽器泄漏所致。根据其他厂(如广安31#、32#)经验,用不锈钢管
取代铜管是可行的,效果良好,这也是根本解决凝汽器泄漏的最佳措施。
3、加强化学在线仪表的维护及改造工作。特别是关系到凝结水、给水、炉
水质量监测的电导率表、PH表以及凝结水、给水溶解氧表必须尽可能准确可靠。
4、加强机组启动前的系统冲洗和换水。机组启动后,加强凝结水、给水、
炉水的取样监督化验、加药处理和锅炉排污(定排和连续排污)。机组正常运行
后,锅炉连续排污门必须保证一定的排污开度进行连续排污,每天在低负荷时时
对锅炉炉水定排一次。
5、机组运行期间,加强凝结水水质监督,发现凝汽器泄漏立即汇报并组织
堵漏,同时加强炉水处理和锅炉排污(定排、连排)。加强凝汽器缝停必检工作,
尽可能减少机组运行期间凝汽器泄漏。
6、认真抓好机组停备用期间机组的保养工作。特别是采用热炉放水进行锅
炉保养时,必须按照火力发电厂停备用热力设备防锈蚀导则(DL/T956-2005)的
要求进行。
7、由于水冷壁管腐蚀结垢速率与热负荷有直接关系,热负荷高的地方,水
冷壁管的腐蚀结垢速率就会显著提高,因此,调整改善锅炉的燃烧工况,最大限
度地消除水冷壁管的局部过热,从而降低水冷壁管的局部腐蚀结垢速率过高现
象。
8、加强机组运行期间的水汽质量监督。严格按照火力发电机组及蒸汽动力
设备水汽质量控制标准(GB/T-2008)要求进行监督和控制,发现异常立即汇报
并处理。
八、建议
1、在下次停机或机组检修期间对凝汽器铜管进行涡流探伤,以全面掌握凝
汽器铜管的腐蚀情况,并对管壁已经腐蚀穿透或快要穿透的管子进行堵管或更
换。同时建议:通过収资论证,在可能的条件下,尽早安排将凝汽器铜管更换为
不锈钢管。
2、由于目前汽水取样间的在线仪表非常落后,精度也很差,根本不能满足
现代大型机组对水汽质量的更高要求,建议对在线仪表进行更换。
3、对锅炉炉水进行优化处理试验,以最大限度减少蒸汽的溶解携带。
4、严格按照化学监督导则和水汽质量标准的要求,做好机组启动期间的化
学监督工作,杜绝不合格的给水进入锅炉,以最大限度的减少锅炉的腐蚀结垢速
率。
5、做好机组的停用保养工作,以最大限度的减少机组热力系统管道、容器
等设备的停用腐蚀。
6、EPRI最新的研究结果表明,热负荷最高的位置腐蚀结垢速率不一定最高。
因此水冷壁割管检查时,最好选取几个不同标高的位置进行割管,以便较全面掌
握水冷壁管的腐蚀结垢情况,及早发现问题。
7、核实汽包水位,加强水位控制,以确保机组的安全可靠运行。
8、将锅炉定期排污门、连续排污门(手动门、电动门)和排污扩容器列入
缝停必检项目,保证排污系统正常。