
起重事故
答案的拼音-蛋白质一级结构
2023年2月21日发(作者:interm)(完整)起重机械最新事故案例
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起重机事故案例及分析
(初稿)
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目录
案例一、铁岭市钢水包整体脱落事故...............3
案例二架桥机倾覆事故..........................7
案例三、门座式起重机倾覆事故..................10
案例四龙门起重机倒塌特别重大事故.............14
案例五、施工升降机事故........................18
案例六、远安县“5•21”较大起重伤害事故.......21
案例七大风吹袭门机出轨机毁坏起重伤害事故....24
案例八邯郸崇利制钢“9·11”起重伤害事故......25
案例九载荷脱出坠落造成伤亡...................27
案例十载荷坠落造成伤亡.......................29
案例十一大港金属结构厂李××死亡事故.........30
案例十二违章指挥引发的事故...................33
案例十三:上海某船厂717事故..................34
案例十四5。30事件............................35
案例十五京沪高铁2009。8.19事故..............36
案例十六,山东一起起重机事故...................38
案例十七江苏某船厂一台900吨门式起重机事故...40
案例十八塔机变幅失控事故.....................41
案例十九长沙市“上海城”升降机坠落特大事故..43
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案例二十吊钩冲顶坠落事故.....................45
案例一、铁岭市钢水包整体脱落事故
2007年4月18日7时53分,辽宁铁岭市清河特殊钢有限公司发生钢水包整体
脱落事故。起重机械在吊运60t钢水包过程中倾覆,钢水涌向一个工作间,造
成正在开班前会的32人死亡,6人重伤,直接经济损失866.2万元。
图1。1事故现场图片
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图1.2事故现场惨烈场面
图1.3事发惨烈现场
1.事故的直接原因:
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炼钢车间吊运钢水包的起重机主钩在下降作业时,控制回路中的一个联锁
常闭辅助触点锈蚀断开,致使驱动电动机失电;电气系统设计缺陷,制动器未
能自动抱闸,导致钢水包失控下坠;制动器制动力矩严重不足,未能有效阻止
钢水包继续失控下坠,钢水包撞击浇注台车后落地倾覆,钢水涌向被错误选定
为班前会地点的工具间。
图1.4钢水包脱落示意图(转自新京报)
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图1。5下降接触器联锁的常闭辅助触点
2.事故的主要原因是:
一是清河特殊钢有限公司的炼钢车间无正规工艺设计,未按要求选用冶金
铸造专用起重机,违规在真空炉平台下方修建工具间,起重机安全管理混乱,起
重机司机无特种作业人员操作证,车间作业现场混乱,制定的应急预案操作性
不强。
二是铁岭开原市起重机器修造厂不具备生产80吨通用桥式起重机的资质,
超许可范围生产。
三是铁岭市特种设备监督检验所未按规定进行检验,便出具监督、验收检
验合格报告.
四是安全评价单位辽宁省石油化工规划设计院在事故起重机等特种设备
技术资料不全、冶炼生产线及辅助设施存在重大安全隐患的情况下,出具了安
全现状基本符合国家有关规范、标准和规定要求的结论。
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五是铁岭市质量技术监督局清河分局未认真履行特种设备监察职责,安全
监管不力。
六是清河区安全监管局监管不力。
七是当地政府对安全生产工作重视不够,对存在的问题失察。
事故处理:司法机关已采取措施6人。给予党纪、政纪处分22人.
案例二架桥机倾覆事故
2009年9月1日8时5分,甘肃省平凉市平定高速公路第17合同段泾川
县泾明乡山底下村高架桥工地上一台架桥机发生倾覆,造成5人死亡.事发时,
该架桥机正在施工,架桥机起吊的T形预制梁发生倾翻、断裂、坠落,架桥机
附属的横梁天车随之从35米高处坠落地面,站在T形预制梁上的5名作业人
员随同设备一起坠落死亡。
事故直接原因:在实施T桥梁起吊时,4个吊点仅有1个单吊点连续启动,
其他吊点没有同时启动,导致T形梁重心失去平衡发生倾翻、坠落,并引发两部
小车推离轨道坠落。
事故间接原因:1。施工单位2009年5月开始安装使用架桥机,直到事故
发生,一直未履行告知和检验验收手续,该设备未经安装验收,未注册就投入使
用.架桥机操作人员未经培训,无特种设备操作证;2.施工队伍更替频繁,安全
教育落实不到位;3.施工单位未按《安全生产法》安排专门人员进行现场管理;
4.监理单位未认真履行与建设单位签订合同所确定的责任和义务.
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图2。1事故事发现场
图2.2事故模拟情况图1
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图2。3事故模拟情况图2
图2。4事故现场图
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图2.5事故现场
案例三、门座式起重机倾覆事故
2005年8月1日5:00左右,云南省文山州富宁县谷拉天生桥水电站建
设工地发生一起门座式起重机倾覆事故。造成在门机上作业的10名作业人员
当场死亡,1名在送医院途中死亡,3名在抢救中死亡,4名受伤。此次事故造
成直接经济损失290万元.
谷拉施工局在例行检查中,发现起重机的变幅钢丝绳局部出现扭曲变形和
股散现象,决定更换变幅钢丝绳,并列入“门机大臂”抢修计划。
8月1日上午,谷拉施工局分管机电设备的副局长组织门机操作人员20余
人更换变幅钢丝绳。由于库存新的变幅钢丝绳仅有400m,而实际需要480m,为
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达到更换的目的,临时改变更换方法,将起重臂竖起,以缩短变幅钢丝绳安装长
度。将原来平放于地面的起重臂升起并左转90°停靠在2号坝顶边缘(标高
355m)上,欲将坝顶作为起重臂支撑点,再将原已穿好的8道钢丝绳拆除,重新
穿绕。当起重臂升起转向2号坝体斜靠在2号坝顶边缘时,由于起重机与2号
坝距离过近(5。5m),造成起重臂29m悬空,改变了起重臂的平衡关系,形成
了反方向的倾翻力矩.随着已穿好的8道变幅钢丝绳的逐一回撤松解,斜靠在2
号坝体顶端的起重臂因自重作用.对门式起重机的倾翻力矩逐步加大.当最后
一道变幅钢丝绳松开时,起重臂完全斜靠在2号坝顶边缘,其倾翻力矩达到最
大值(23。812t·m),加上原有倾翻力矩,使整体倾翻力矩高达307.07t·m,
超过了门机303.20t·m的稳定力矩.15∶00许,变幅钢丝绳回撤到最后1道
时,钢丝绳发生跳槽,被起重臂顶端滑轮卡住.当操作人员爬到起重臂上查看时,
钢丝绳突然向后滑动,门座式起重机后仰失去平衡,从标高341m的3号坝体翻
入标高331m的4号坝体,致使门座式起重机整体倾覆。
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图3。1正常工况下的门座式起重机
图3。2门座式起重机安全保护装置
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图3.3倾覆后解体的起重机
图3。4事发现场
事故原因:
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1.该门座起重机在更换起重臂变幅钢丝绳过程中,将起重臂搁置在高于起
重臂根铰点的坝上,支撑点处于起重臂重心与根铰点之间且靠近根铰点处,当
松开变幅钢丝绳时,使起重臂自重产生对起重机整机的倾覆力矩,此时,连同
平衡重自重本身形成的同方向力矩,大于起重机整机自重形成的稳定力矩,从
而导致起重机整机倾翻是事故的直接原因;
2.现场作业指挥人员,在维修更换起重臂变幅钢丝绳过程中,临时改变原
来起重臂支撑于地面的作业方案,盲目采用未经论证且未采取有效保护措施的
作业方案,是导致事故发生的主要原因;
3.该设备为上世纪五十年代制造,已属报废设备,施工单位擅自启用安装,
不向当地质监部门办理有关告知手续,不经质检部门安装监督检验,不办理使
用登记,违法使用是事故的重要原因之一。
案例四龙门起重机倒塌特别重大事故
2001年7月17日8时许,在上海沪东中华造船(集团)有限公司船坞工
地,由上海电力建筑工程公司等单位承担安装的600吨×170米龙门起重机在
吊装主梁过程中发生倒塌事故,造成36人死亡,两人重伤,一人轻伤。事故造
成经济损失约一亿元,其中直接经济损失8000多万元。
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图4。1事故现场
图4.2事故现场
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图4.3事故现场
原因分析
1。施工作业中违规指挥是事故的主要原因.施工现场指挥张某在发生主梁
上小车碰到缆风绳需要更改施工方案时,违反吊装工程方案中关于“在施工过
程中,任何人不得随意改变施工方案的作业要求。如有特殊情况进行调整必须
通过一定的程序以保证整个施工过程安全”的规定,未按程序编制修改书面作
业指令和逐级报批,在未采取任何安全保障措施的情况下,下令放松刚性腿内
侧的两根缆风绳,导致事故发生。
2.吊装工程方案不完善、审批把关不严是事故的重要原因。吊装工程方案
中提供的施工阶段结构倾覆稳定验算资料不规范、不齐全;对沪东厂600吨龙
门起重机刚性腿的设计特点,特别是刚性腿顶部外倾710毫米后的结构稳定性
没有予以充分的重视;对主梁提升到47.6米时,主梁上小车碰刚性腿内侧缆
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风绳这一可以预见的问题未予考虑,对此情况下如何保持刚性腿稳定的这一关
键施工过程更无定量的控制要求和操作要领。
吊装工程方案及作业指导书编制后,虽经规定程序进行了审核和批准,但
有关人员及单位均未发现存在的上述问题,使得吊装工程方案和作业指导在重
要环节上失去了指导作业。
3。施工现场缺乏统一严格的管理,安全措施不落实是事故伤亡扩大的原
因.
(1)施工现场组织协调不力.在吊装工程中,施工现场甲、乙、丙三方立
体交叉作业,但没有及时形成统一、有效的组织协调机构对现场进行严格管理。
在主梁提升前7月10日仓促成立的“600吨龙门起重机提升组织体系"由于机
构职责不明,分工不清,并没有起到施工现场总体的调度及协调作用,致使施
工各方不能相互有效沟通.乙方在决定更改施工方案,决定放松缆风绳后,未
正式告知现场施工各方采取相应的安全措施;甲方也未明确将7月17日的作
业具体情况告知乙方.导致沪东厂23名在刚性腿内作业的职工死亡。
(2)安全措施不具体、不落实。在制定有关安全措施时没有针对吊装施工
的具体情况由各方进行充分研究并提出全面、系统的安全措施,有关安全要求
中既没有对各单位在现场必要人员作出明确规定,也没有关于现场人员如何进
行统一协调管理的条款。施工各方均未制定相应程序及指定具体人员对会上提
出的有关规定进行具体落实。例如,为吊装工程制定的工作牌制度就基本没有
落实.
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案例五、施工升降机事故
2012年9月13日13时10分许,武汉市东湖生态旅游风景区东湖景园还
建楼(以下简称“东湖景园”)C区7-1号楼建筑工地,发生一起施工升降机坠
落造成19人死亡的重大建筑施工事故,直接经济损失约1800万元。
事故设备为SCD200/200TK型施工升降机,有左右对称2个吊笼,额定载重
量为2×2吨,其设计和生产单位均为湖北江汉建筑工程机械有限公司(以下简
称“江汉公司”)。2009年6月22日,武汉中汇机械设备有限公司(以下简称
“中汇公司")与江汉公司签订该施工升降机购买合同,产品正式出厂日期为
2009年7月10日,编号:09072365,出厂时各项证照齐全。中汇公司于2011
年5月6日为事故施工升降机申报取得武汉市城乡建设委员会核发的《武汉市
施工升降机备案证》,备案编号:鄂AA—S00742,备案额定承载人数为12人,
最大安装高度为150米。
2012年5月9日,武汉市特种设备监督检验所对该施工升降机出具了《安
装检测合格报告》。5月14日,武汉市洪山区建筑管理站核发《武汉市建筑起
重机械使用登记证》(登记编号WHHS-S12111),有效期至2013年5月14日.
东湖景园C区施工项目部和中汇公司未以此登记牌更换施工升降机上原有登
记牌,以致事故现场该施工升降机上仍装着编号为“WH—S0436”的原登记牌,
其有效期显示为“2011年6月23日至2012年6月23日”.
初次安装并经检测合格后,中汇公司对该施工升降机先后进行了4次加节
和附着安装,共安装标准节70节,附着11道。其中最后一次安装是从第55节
标准节开始加节和附着2道,时间为2012年7月2日.每次加节和附着安装均
未按照专项施工方案实施,未组织安全施工技术交底,未按有关规定进行验收。
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事故施工升降机坠落的左侧吊笼,司机为李桂连。李桂连被派上岗前后未
经正规培训,所持“建筑施工特种作业操作资格证"系伪造,为施工现场负责人
易少峰和安全负责人易金堂购买并发放。
图5。1事故发生情况的示意图
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图5。2事故事发现场1
图5.3事故事发现场2
直接原因:
事故直接原因是:施工升降机导轨架第66和67节标准节连接处的4个连
接螺栓只有左侧两个螺栓有效连接,而右侧(受力边)两个螺栓连接失效无法受
力。在此工况下,事故升降机左侧吊笼超过备案额定承载人数(12人),承载
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19人和约245公斤物件,上升到第66节标准节上部(33楼顶部)接近平台位置
时,产生的倾翻力矩大于对重体、导轨架等固有的平衡力矩,造成事故施工升降
机左侧吊笼顷刻倾翻,并连同67—70节标准节坠落地面。
事故间接原因:1.祥和公司,系东湖景园C区施工总承包单位。该公司
管理混乱,安全生产责任制不落实,安全生产管理制度不健全、不落实,培训教
育制度不落实,未建立安全隐患排查整治制度.2。武汉市城市管理局作为全市
违法建设行为监督执法部门,在接到东湖景园违法施工举报后,没有严格执法.
事故处理:司法机关已采取措施7人。移送司法机关4人。党纪、政纪处
分17人。建议责成相关单位和主要负责人作出深刻检查。
案例六、远安县“5•21”较大起重伤害事故
2013年5月21日10时左右,远安县双利村一建筑工地拆除塔吊时,发生
塔吊倾覆事故,致5人死亡。“5·21"较大起重伤害事故发生在远安县南门安
置小区二标段工程,该工程施工许可证号4227252,二标段5#、7
#楼为砖混结构,6+1层,建筑面积8093平方米,由远安县凤祥置业有限公司建
设,宜昌市洋坤建筑有限公司施工,远安县安厦监理有限责任公司监理,租赁、
安装和使用了许云波个人购买的塔式起重机设备。事故发生时,工程处于竣工
收尾阶段.
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图6。1事故事发现场
图6.2事故事发现场
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图6.3事故事发现场
事故直接原因:塔式起重机设备拆除时,许云波未拿出拆除方案经施工总
承包单位签字同意,未向监理单位报告,带领4名无操作证人员进行塔式起重
机设备拆除作业,在拆除设备标准节过程中,拆除人员违反操作规程,在起重臂
和顶升油缸处于同一侧的状态下,反向顶升作业,导致塔机上部结构整体失稳,
顶升套架解体后倾覆,塔式起重机设备上五名作业人员坠落,事故发生。
事故间接原因:1、施工总承包单位对塔式起重机设备租赁、安装、使
用、拆除等环节管理不到位.2、监理人员在监理过程中履行总监职责不到位,
在未认真核查资料的真实性、未核查塔式起重机设备安装单位资质和安全生产
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许可证是否合法有效情况下,审核签字同意了设备的《安装方案》,在塔式起
重机设备未经检验检测机构监督检验合格情况下,参与了塔式起重机共同验收
并签字。3、建筑施工起重机械安全管理部门和具体安全监督机构,未认真贯
彻落实有关安全生产法律法规,对安全监管工作指导、检查、督促不力。
事故处理:移交司法机关处理3人,给予党纪、政纪处分和组织处理的5
人.对相关单位和人员作出行政处罚.
事故防范和整改措施建议:1。全面开展安全生产大检查。2.建筑行业主
管部门要严格落实安全生产部门监管责任.3.加强建筑业企业安全生产主体责
任落实。
案例七大风吹袭门机出轨机毁坏起重伤害事故
时间:1984年4月5日
地址:厦门港
单位:不知
事件:当日上午9时许,10T门机司机末上紧夹轨器的情况下离机“方便”。
此时,狂风突起,以每秒46米的风速向门机刮来,将偌大的门机吹走20余米且
车速逐渐加快,压碎“铁鞋”,门架的两条支腿由台车上坠落至地面,行走驱
动机构被甩出数米之远,其两条支腿及其运行机构亦被扭转变形,部分走轮脱
轨掉道,给国家带来了严重的经济损失.
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图7。1室外门机司机离机必须把起重机楔住
事故教训:
起重机安全防护装置,缓冲器、锚定装置、夹轨器或压轨器、手动胶锲或自
动铁楔、防风拉索必须齐全.门机司机离机必须把起重机楔住或锚定住不得存
在侥幸心理以防被风吹走。
案例八邯郸涉县崇利制钢有限公司“9·11”起重伤害事故
1、事故发生经过、救援及报告情况
(一)事故发生经过
2014年9月11日14时左右,崇利制钢有限公司机修车间工段长李献东安
排天车维修电工班班长吕文玉(死者)负责到炼钢厂房转炉主跨下方即天车上
下安全通道平台安装电动葫芦配电箱,该电动葫芦主要用于维修天车。
15时10分许,班长吕文玉带领天车维修电工常焕春一起到天车上下安全
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通道平台准备安装作业。由于接线的电源箱位于主体钢结构梁(主跨)下,从
天车上下安全通道平台到主跨还有2米多高的垂直爬梯,吕文玉让常焕春在安
全通道平台上等候,他自己先到主体钢结构梁主跨上查看安装位置,违章跨越
栏杆至天车运行区域.与此同时,负责电器安装的樊胜明(炼钢电工班组长)指
挥天车吊装配电盘,其示意天车工后,即回去准备吊装作业;接到地面指挥命
令后,天车工陈治国开天车从车间东部到车间西部准备作业,当天车行至钢梁
主跨附近,陈治国感觉到天车运行受阻(死者被天车端梁与横梁立柱挤压),
立刻打返车至大约2米处,通过天车操作室至天车顶部大梁专用通道,登上天
车大梁,发现吕文玉悬挂在天车滑线上。
(二)事故救援情况
发现吕文玉悬挂在天车滑线上,陈治国急忙用手机向班组汇报,此时地面已
有工作人员发现,并马上实施救援;大约2分钟后,车间副主任王献中组织救
援人员赶到,并通知有关上级领导,启动应急救援预案,120把伤者送往涉县第
一人民医院进行抢救。9月11日17时30分许,吕文玉经抢救无效死亡。
(三)事故报告过程
事故发生后,崇利制钢有限公司因忙于组织事故善后处理,未及时将事故
情况向当地政府和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,直到9月12
日9时40分许,才将事故情况上报县工信局、县安全生产监督管理局,造成事
故迟报.
2、事故原因和性质
(一)直接原因
崇利制钢有限公司机修车间天车维修车间电工班班长吕文玉违反公司规
定,违反操作规程,在未与天车工及任何人沟通协调的情况下,违章跨越封闭栏
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杆至天车运行区域,被运行中的天车与横梁立柱挤压.
(二)间接原因
1、安全警示标志缺失.钢梁主跨附近区域虽安装封闭栏杆,但未悬挂禁止
跨越、危险源等警示标志.
2、班组安全培训落实不到位。班组长既是生产安全的实施者,又是安全生
产管理的监督者,这次事故死者是班组长,自身防范意识不足、违章操作,造
成事故发生.
3、安全管理不到位。一是崇利制钢有限公司安全管理存在漏洞.车间工作
现场没有总指挥总协调,日常安全管理协调由各班组长负责,导致各班组之间
信息不同步,存在安全隐患。这次事故发生时就有3个班组同时作业,一组是
炼钢厂房东部天车废钢吊装作业,一组是炼钢厂房西部电器安装作业,一组是
死者负责的电动葫芦配电箱安装作业,三组作业存在交叉.二是崇利制钢有限
公司安全管理执行不到位。公司虽然制定了各种岗位责任制、管理制度、操作
规程,实施了岗前岗中培训,并且进行了危险源辨识和发放了岗位《应知应会
手册》等一系列管理制度和措施,但还是未能杜绝管理人员和普通职工自我防
范意识低、习惯性违章等现象,并导致事故发生,说明安全检查、培训、隐患
排查、危险源措施执行落实方面还有所欠缺。
案例九载荷脱出坠落造成伤亡
时间:1987年9月18日9时35分
地址:上海龙吴路2600号
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单位:上海远洋运输公司航修站
事件:用门座起重机从码头岸边,将280公斤的“万能机”及其一箱配件吊
运到“风进轮”四仓右舷甲板上。使用的索具是三根钢丝绳吊索.吊运方法是:
将重量为280公斤的“万能机”及一箱配件装在一辆三轮车上,其吊绑连接固
定。三根钢丝绳吊索,其中一端用卸扣拴挂在三轮车上,另一端挂入起重机吊
钩上。当吊重吊至距地面12。5米高度时,吊重随钢丝绳吊索产生转动,与船
上搁在支架上的吊杆钢丝绳吊索相碰,结果使“万能机”从三轮车内翻出坠落。
也就在这一瞬间,起重工胡国平从房间左侧走廊走出,却被“万能机”击中头
部左侧。其安全帽被击破长一百毫米,宽四十毫米的十字型口,其右头颅也被
击出三十毫米长的裂伤.经抢救无效死亡。该事故直接经济损失1.3万元。
原因分析:
违章作业.被吊物三轮车内放置的“万能机”未加任何捆绑连接固定系为
吊重上的浮置物违反了《起重机械安全规程》:GB6067中“被吊物体上不得
有人或浮置物"的规定导致从三轮车内翻出坠落在起重作业时又未执行
《起重机械安全规程》中“吊运时不得从人的上空通过吊壁下不得有人"
的规定,造成受害者被坠落物击伤死亡。起重伤害事故2013年8月23日11
事故教训与防范措施1、吊装作业必须使用符合作业要求的吊装工具;
2、作业人员必须严格遵守各自的安全操作规程,在起吊前一定要对吊装货
物绑扎绑牢;
3、起重机下面作业人员应随时注意自我保护、远离危险区;
4、非作业人员进入作业区,一定要进行观察,选择安全站位。
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案例十载荷坠落造成伤亡
时间:1993年12月16日9时58分
地点:上海市逸仙路2601号
单位:东海船舶修造厂
事件:建造一艘80客位交通艇.当起重机起重指挥挂钩工朱洪昌受指派,
指挥两台起重机合力起吊该艇604分段,同步由南至北向80客位交通艇主船体
吊移,行进了四十九米,在越过船台上一艘正在建造的596千瓦拖轮时,一侧
挂钢丝绳吊索的吊攀,(吊耳)却突然断裂,致使604分段倾斜坠落,砸在596
千瓦拖轮上。将正在作业的船体装配工虞晓当场砸伤死亡,另一名工人宋凌明
被砸成重伤造成多处骨折。该事故直接经济损失6万元。
图10.1现场作业示意图
原因分析:
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起重指挥人员违章指挥,起重司机违章操作.即起重机在吊运作业过程中,
未严格执行吊物不准在人头上方通过的安全规定,没有在吊运至拖轮上方之
前,用连续鸣铃等方式将吊运作业区的人员加以“疏散"。调查后发现,吊耳是
选用8.5毫米厚的钢板制作并装配的,末对其进行拉力、剪力、焊缝强度等的
科学计算和测试,就盲目使用。
另外,其吊耳制作粗糙,装配不良,有明显缺陷,同时检查也不给力,对不符
合安全要求的吊耳,未将其发现,加以更换。吊耳断裂后经东海船厂设计工艺
所对该吊耳实测数据计算,在分段吊运中,该吊耳其危险截面所受的最大力大
大超过了材料的强度极限,因强度不够引起断裂。
受害人缺乏自我保护意识,在起重机吊运时没有远离起重作业危险区.
事故教训与防范措施:
1、作业人员必须严格遵守各自的安全操作规程:
2、起重机下面作业人员应随时注意自我保护、远离危险区,不可心存侥幸
心理。
3、自制吊具必须经过科学计算、相关测试,经鉴定后方可使用。
案例十一大港金属结构厂李××死亡事故
事情经过
1996年3月8日上午铆工李××被安排配合切割钢板作业,7685×2600×30毫
米,并负责用20吨龙门吊配合翻板,到十点左右,李××用专用卡具,卡到目测
板中间位置后,给出起吊信号,此时钢板单边吊起到与地面成80度角时,吊车
司机被钢板挡住视线,无法看见指挥信号,随停车打铃示意,就在这时,吊钩
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卡具突然脱落,钢板迅速倒下,李××被钢板东南角砸在左后背,经抢救无效死
亡.
图11.1事故发生地,铆焊车间外场地
原因分析
1、进行翻板作业时,没有按两点起吊的规程操作,操作时只挂了一只吊钩卡具,
成为事故的主要原因。
2、挂吊钩卡具时,没有完全推到位,卡具操作全部推到位,应为42mm,据现场
钢板的吊钩挂痕分析,实际推入29mm,含坡口深度:,有效长度24mm.
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图11。2事故伤害图以及所采用的钢板
3、操作时目测吊点偏离中线,钢板起吊时产生不平衡力矩,加大了发生事故
的可能性。
4、起重指挥时,指挥者所占位置不当,起吊未脱离危险区,导致钢板原地落下
时,指挥者李**被砸。5、现场安全监护不到位。
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案例11B大港二分公司10。11轻伤事故事故
发生地:大张坨人工岛起重伤害事故2013年8月23日24事故经过2000年10
月11日8时许,某公司第三项目部铆工范××配合起重工进行安装分离器上
面的平台作业,为了图方便,范××站在平台上挂好吊钩后,没有下到地面,
而是随平台一起起吊,当平台起吊至3米高时,因两个挂钩没有挂好,而突然脱
钩,致使范××从平台上滑落到地面,右手着地,手腕严重受伤。
图11。1吊车油水分离器事故经过模拟图
原因分析:
1、违章作业:在起重吊装作业时:不准人随起吊物件同时起吊。2、操作人员
无证操作:现场安全检查监督人员失职。3、范××本人安全意识差:违规作
业.4、现场安全人员监督不力:没有及时制止违章作业.5、安全教育不到位:
现场施工指挥人员只重视生产而轻视
案例十二违章指挥引发的事故
2012年7月22日上午5:30左右,常熟市某装卸公司四名装卸工在常熟某
公司码头仓库进行卷钢装车作业。32吨行车将最后一吊(两件卷钢),吊运上
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车后摆放不平:需要吊离重新摆放垫木,此时站在车上的装卸工黄某被摆动的
钢卷撞击中胸部受重伤:后急送市医院区抢救无效于当日死亡.
图12.1事故事发示意图
原因分析:
1、无专职的指挥手,行车司机违规,听从货车司机的指挥::
2、装卸工自我保护意识不强,在卷钢重新起吊前没有站在安全位置:
3、作业现场安全监管不力,现场违规作业无人管制:
4、公司长期采用无专人指挥吊装作业的方法,整个安全管理存在问题。
案例十三:上海某船厂717事故
2001年7月17日上午七时许,600吨造船门式起重机吊装工地,因吊装时
擅自解开刚性腿一侧缆风绳,导致整体垮塌,36人死亡。
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图13。1事故事发现场
案例十四5。30事件
2008年5月30日凌晨,上海某船厂二台600t×170m的造船门式起重机在
0点23分18秒时在联吊船体分段作业过程中突然倒塌。两台机的三名司机在
事故中死亡.
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图14.1事故事发现场
案例十五京沪高铁2009.8.19事故
2009年8月19日16时40分左右位于嘉定区封杨路555号的中交第三航务
工程局股份有限公司以下简称“中交三航局”,上海嘉定制梁场内一台10吨的
门式起重机在突发的强风中发生滑动,移出轨道并倾覆,造成4名员工死亡、
3人受伤。
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图15。1事故事发现场
图15。2事故原因之一
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造成起重机倾覆的原因有以下几个因素
一.天气原因?根据对起重机倾覆的动力原理计算,得出导致起重机倾覆的
最小风力应该大于8、9级平均风速,此时的风力状况下应当是禁止起重机作
业的。
二。设备缺陷
1.起重机的大车行车制动器没有按照规定要求调整到有效工作状态,使得起
重机初始移动时无制动力;
2.起重机夹轨器无操作方向标识,容易使操作人员操作失误或者延误操作时
间;
3.起重机轨道未设置轨道终端止挡装置使得起重机滑出轨道.
三。操作不当
4.当操作人员离开起重机时,应该按照操作规程进行夹轨器夹紧作业,从事故
现场分析,事故时起重机夹轨器没有夹紧导轨.
案例十六,山东一起起重机事故
2008年12月30日中午,蓬莱市区以西京鲁船业的正在调试中的600吨造船
门式起重机因刚性腿与柔性退不同步约7m而突然倒塌。一名吊车司机在事故
中不幸死亡.
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图16。1事故事发现场
图16.2事故事发现场
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案例十七江苏某船厂一台900吨门式起重机事故
2011年8月2日下午六点左右,大风突袭该船厂,一台900TX201M造船门
式起重机刚腿滑移出轨,未造成人员伤亡。
图17。1事故事发现场
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图17。2事故事发现场
案例十八塔机变幅失控事故
1、事故简介及过程
哈尔滨市某建筑工程公司第三工区某工地,使用QT一45型动臂塔机
吊装混凝圁过梁,由于过梁就位离塔机较进,司机操纵塔机使用吊臂发幅
时,突然失去控制,吊臂坠落在四楼地面上,砸断丟块空心楼板,正在四楼
作业的工人甲随同楼板一起掉到三楼,摔成颅脑损伤和头骨骨折,经医院抢
救无敁死亡。
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图18。1事故现场
2、事故原因分析
事故分析时,发现变幅机构的减速机与电动机轴连接法兰盘上8个M12
的连接螺栓全部剪断。从断口上看,色泽不一,可知螺栓显然不是在同一时
期剪断的.由于这组螺栓是粗制螺栓,且螺孔直径误差过大,螺栓组无法群
体共同工作,故在起重机使用过程中被逐个剪断.起重机使用过程中,司机
在操纵变幅机构时常打正反转,使吊臂突然上仰或下俯,产生很大的冲击力
矩使法兰盘上的承载螺栓剪断。当8个螺栓全部剪断时,变幅卷筒与电动机
轴脱开呈自由状态,吊臂藉自重而下坠,事故就发生了.因此可以认为:事故
的原因首先是螺栓组设计错误,其次是司机野蛮操作,使该塔机的变幅机构
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卷筒法兰盘上的螺栓组失效而导致吊臂坠落。
3、事故的教训
变幅机构卷筒法兰盘螺栓组失效是由亍设计者或制造者在此连接上错
误地采用粗制螺栓,使螺栓组无法共同工作,螺孔直径的偏差过大更加剧了
这现象。在此重要受力的构件上,应采用精制螺栓或有预紧力的高强度螺栓
连接。因此,在设计、制造中必须严格执行国家有兲技术标准,以避免事故
的发生.同时要加强对司机的安全技术培训。
案例十九长沙市“上海城”升降机坠落特大事故.
1、事故简介
2008年12月27日,长沙市“上海城”住宅小区工地収生一起施工升降机吊
笼坠落重大事故,造成18人死亡,1人重伤。经调查,这是一起违规安装、违
规租赁、以包代管,没有及时发现、检查、制止和纠正施工升降机使用中存在
的违规行为而导致的责任事故。
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图19。1惨烈现场图片1
图19。2惨烈现场图片2
2、事故原因
经省特种设备检测中心鉴定,电梯标准节的两颗螺栓没有按要求安装
是导致事故的直接原因,未按要求安装附着及未按规定验收合格就投入使
用是导致事故的次要原因。
3、处理情况
检察院指控:湖南泰升工程机械制造有限公司法人代表即被告人周志
成、出租电梯责任人杨烈未经查核相关执业证书,私自聘请无执业资格的被
告人高海清对“上海城”二期工程19栋的施工电梯迚行安装、维修、加节、
施工单位负责人被告人唐起兴、谭应芝未对被告人高海清等安装人员的执
业证书进行审查,未安排安全员进行现场安全管理,未向施工电梯的安装人
员说明有关安全施工的要求,监理单位责任人被告人董铁勋、汤国政未履行
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监督职责,作为“上海城”二期工程19栋的监理员,对该栋的施工电梯及
其使用、运行未履行检查职责。湖南省政府同意将泰升公司董事长周志成
等7名主要责任人移送司法机关追究刑事责任。
这次事故:死亡18人:其中民工兄弟16个:施工电梯司机2人,无一生
还(伤的那位送医院后也死亡).
案例二十吊钩冲顶坠落事故
1。事故简介
1988年11月29日,某厂电炉加料起重机主钩冲顶,拉断钢丝绳,吊钩
坠落,砸死一人
2。事故发生过程
某钢铁厂二炼钢车间起重机司机甲驾驶5号桥式起重机给7号电炉装
完第四遍料并平完料之后,炉前工乙指挥该起重机准备将掉在电炉西侧的
一根废钢吊人,起重机甲在起升主钩的同时,降落副钩,结果主钩却超过
上升极限位置后继续上升,将起升钢丝绳拉断,致使吊钩坠落将乙砸伤,
经送医院抢救无效死亡.
3.事故原因分析
(1)在起升主钩、下降副钩作业时,因主钩起升高度限位器的触头发
生粘连,使限位器失效,导致主钩继续上升冲顶坠落。(2)在起升主钩、
下降副钩作业时,当主钩起升到位后,司机将上钩控制器手柄拉到零位,但
因操作不慎,使控制器手柄从零位移动,造成主钩继续上升。(3)管
理部门未按要求对起重机进行定期检查保养,木未对主钩起升高度限位器
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触头进行定期更换而埋下事故隐患。吊钩冲顶坠落之一84事故结论与教
训这是一起设备缺陷与人为过失共同造成的事故。除了操作者技术不熟练,
手柄没到零位,应吸取教训外,起升机构的安全装置—-起升高度限位器,
‘一定要保证性能可靠.运行前一定要进行功能试验,如有异常,要及时修
复,否则应停止使用.
4。事故的预防对策
(1)尽快修复起升高度限位器.如果不能修复,或修复后性能不可靠应
予以报废新的。另外,还要将副钩的限位器和其它起重机的起升高度限位
器全部检查一遍。
(2)根据设置安全装置的冗余原则,每个起升机构最好设置两个限位
器,实行双保险。
(3)加强对员工的安全技术和安全思想教育,作业时增强安全意识,做
到思想集中,技术熟练.技术难度大的动作要反复训练,生理上达到条件反
射,使操作者会开、会做,灵敏准确,一步到位,避免手柄未到零位,而思
想却到了“零位”的现象出现.另外,地面指挥人员应站在不危险的区域指
挥,即使在加了两套可靠的起升限位器的起重机下作业,也不应站在吊钩下
方,以防不测。