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发布时间:2023-06-04 作者:admin 来源:文学

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存量规划-社戏课文

2023年2月16日发(作者:不锈钢管壁厚)

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器喷射压力

不足

洗涤器不能将挡风玻

璃清洗干净,功能下

6

洗涤电机线径匝

数设计不合理,电

机转速达不到要

求,压力低

4

根据前期成

熟产品设计

经验,选取合

理的线径匝

样品

验证

372

通过试验

调整线匝

调整线

匝数为

2542

6

2336

洗涤泵体,泵腔内

尺寸设计不合理,

喷射压力偏低

4

根据前期产

品设计经验,

选取合理的

泵腔结构

样品

验证

496

通过试验

调整泵腔

内部尺寸

修改泵

腔内部

尺寸

2448

洗涤泵叶轮设计

不合理,洗涤泵喷

射压力偏低

4

选用或借用

成熟的叶轮

样品

验证

372

通过试验

选择合理

的叶轮

选用直

叶片叶

2336

洗涤泵内部线圈

温升高电机短路,

泵工作不正常,压

力低

4

按洗涤器工

作温度要求,

选择符合工

作温度的线

样品

验证

496

通过试验

选择耐温

高的线体

通过试

验选择

耐温180

度的线

2448

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

洗涤器工作电流

洗涤器的使用寿命缩

短,功能下降

6

洗涤泵内部油封

处与电机轴过盈

量设计偏大,电机

工作电流偏高

5

根据前期设

计经验,选用

成熟产品的

油封

样品

测试

390

借用成熟

产品的油

借用成

熟油封

6

2336

洗涤泵内部叶轮

与泵腔间隙设计

不合理,工作时产

生摩擦,电机负载

增大,电流高

5

根据前期设

计经验,计算

出合理的间

隙配合

样品

测试

4120

根据成熟

产品的间

隙配合设

修改叶

轮与泵

腔的配

合尺寸

2448

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤泵内部线圈

温升高电机短路,

泵工作电流大

4

按洗涤器工

作温度要求,

选择符合工

作温度的线

样品

测试

496

通过试验

选择耐温

高的线体

.

选择耐

温180

度的线

2448

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器工作噪音

洗涤器使用寿命缩

短,功能下降

6

洗涤泵内部叶轮

与泵腔间隙设计

不合理,工作时产

生摩擦,声音大

5

根据前期设

计经验,计算

出合理的间

隙配合

样品

测试

4120

根据成熟

产品的间

隙配合设

修改叶

轮与泵

腔的配

合尺寸

62448

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

洗涤器流量不足

不能够将挡风玻璃清

洗干净,功能下降

6

洗涤电机线径匝

数设计不合理,转

速达不到要求压

力低,流量不够

4

根据前期成

熟产品设计

经验,选取合

理的线径匝

样品

验证

372

通过试验

调整线匝

调整线

匝数为

2542

6

2336

洗涤泵腔内尺寸

设计不合理,喷射

压力低,流量不够

4

根据前期产

品设计经验,

选取合理的

泵腔结构

样品

验证

496

通过试验

调整泵腔

内部尺寸

修改泵

腔内部

尺寸

2448

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤泵叶轮设计

不合理,洗涤泵喷

射压力偏低,流量

不够

4

选用或借用

成熟的叶轮

样品

验证

372

通过试验

选择合理

的叶轮

选用直

叶片叶

2336

洗涤泵内部线圈

温升高电机短路,

泵工作不正常,压

力低

4

按洗涤器工

作温度要求,

选择符合工

作温度的线

样品

验证

496

通过试验

选择耐温

高的线体

通过试

验选择

耐温180

度的线

2448

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器漏水

洗涤液不能喷射到目

标位置上,洗涤器无

法正常工作

7

洗涤壶外形设计

不合理,局部应力

集中,造成使用过

程中破裂

4

根据成熟设

计经验,对洗

涤壶外形结

构进行优化

型式

试验

验证

4112

对洗涤壶

支架点及

尖角突出

部分圆角

优化处理

壶体支

架点及

尖角部

位圆角

过渡

7

2456

洗涤壶上下体焊

接处设计不合理,

焊接不牢固,使用

过程中破裂

4

洗涤壶焊接

处结构按成

熟件产品设

型式

试验

验证

4112

洗涤壶焊

接边设计

熔接边

设计预

留熔接

2456

洗涤泵与洗涤壶

连接处设计不合

理,使用过程中从

此处密封套漏水

3

按成熟成品

设计配合尺

型式

试验

验证

484

选择成熟

的密封套

及连接处

尺寸

选择成

熟密封

套,连接

处直径

尺寸20

±0.2

2456

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器输液管脱

洗涤液不能喷射

到目标位置上,洗涤

器无法正常工作

7

输液管尺寸设计

不合理,使用时与

接头及喷嘴连接

不牢固

4

选择成熟的

管路尺寸

产品

检测

384

选择成熟

的管路尺

管路内

径尺寸

选择内

径4mm

7

2342

输液管材料选

择不当,高温时

发生变形,与接

头及喷嘴连接

不牢固

4

选择耐温较

高的材料软

型式

试验

检验

4112

选择耐温

性能好的

管路材料

选用耐

温性能

较好的

橡胶管

2456

软管接头及喷

嘴与输液管连

接处尺寸设计

不合理,与管路

连接不牢固

4

借用成熟的

软管接头或

喷嘴

产品

检测

384

选择成熟

的接头及

喷嘴或者

借用其成

熟尺寸

管路接

头及喷

嘴接头

处尺寸

选择外

6.0+0.2

mm

2342

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

洗涤喷嘴堵塞

洗涤液不能喷射到目

标位置上,影响洗涤

器正常工作

7

洗涤喷嘴球头

未进行表面处理,

使用过程中受腐

蚀,球眼堵塞

4

使用耐腐蚀

性较好的材

料或对球头

进行表面处

型式

试验

检验

4112

使用黄铜

材料或是

球头表面

处理

铜球头

表面镀

镍处理

72456

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器未增加

过滤装置,客户使

用过程中未按要

求使用专用清洗

液,导致杂质堵塞

喷嘴

3

考虑使用过

滤装置或警

示标签

484

增加过滤

装置或是

在明显部

位增加警

示标签

洗涤泵

进水口

增加滤

网装置

1428

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤器尺寸不准洗涤器装配困难,影

响客户正常使用

6

洗涤器设计不

合理,导致安装

尺寸不符合要

求,影响洗涤器

装配使用

4

根据客户提

供的三维数

据,进行模拟

设计

专用

检具

进行

样品

检验、

实际

装车

验证

496

制作专用

检具进行

检测、实际

装车验证

制作专

用检具

64248

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤喷嘴尺寸不

洗涤喷嘴装配困难,

影响客户正常使用

6

洗涤喷嘴设计不

合理,导致安装尺

寸不符合要求,影

响装配使用

4

根据客户提

供的三维数

据,进行模拟

设计

专用

检具

进行

样品

检验、

实际

装车

验证

496

制作专用

检具进行

检测、实际

装车验证

制作专

用检具

64248

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤泵不工作

洗涤液不能喷射到目

标位置上,洗涤器无

法正常工作

7

洗涤泵内部与密

封件配合尺寸不

合理或未选择成

熟密封件使用,导

致洗涤泵内部密

封不严进水,电机

锈蚀不工作

4

根据前期成

熟产品设计

经验,选取成

熟的密封件

和合理的泵

体配合尺寸

型式

试验

验证

4112

设计泵

体与密

封件的

配合尺

寸或选

择成熟

的密封

根据成熟产

品设计泵体

内部密封件

处配合尺寸,

选择使用成

熟的密封件

7

2456

洗涤泵叶轮尺寸

与电机轴配合不

合理,导致叶轮打

滑泵不出水

4

根据前期产

品设计经验,

选取合理的

叶轮配合尺

样品

验证

4112

通过试

验调整

叶轮与

电机轴

的配合

尺寸

调整叶轮与

轴的配合尺

2456

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

洗涤泵内部线圈

温升高,线圈烧

坏,造成电机短

路,泵不工作

4

按洗涤器工

作温度要求,

选择符合工

作温度的线

型式

试验

验证

4112

通过试

验选择

耐温高

的线体

通过试验选

择耐温180

度的线体

2456

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

洗涤泵出水口断

洗涤液不能喷射到目

标位置上,洗涤器无

法正常工作

7

洗涤泵出水口尺

寸设计不合理或

设计时未考虑防

护装置,受外力作

用时易断裂

4

根据前期成

熟产品设计

经验,选择合

理的尺寸,同

时考虑增加

防护装置

型式

试验

验证

4112

调整泵

体出水

口尺寸

或设计

防护装

调整泵体出

水口尺寸增

加强度,改善

产品包装进

行必要的防

7

2456

洗涤泵体所采用

的材料不合理,材

料韧性不足受外

力易断裂

4

根据前期设

计经验选择

合适的材料

型式

试验

验证

4112

选择强

度高、韧

性较好

的材料

通过试验验

证选择韧性

较好的尼龙

材料

2456

储存和输送

清洗汽车风

窗玻璃清洗

液的产品,在

要求的电压

洗涤泵出水口管

路脱落

洗涤液不能喷射到目

标位置上,洗涤器无

法正常工作

7

输液管尺寸设计

不合理,使用时与

洗涤泵出水口处

连接不牢固发生

脱落

4

选择成熟的

管路尺寸

型工

试验

检测

384

选择成

熟的管

路尺寸

管路内径尺

寸选择内径

4mm

72456

第二篇机车操纵说明

页脚内容7

及环境温度

下能够以一

定的压力将

清洗液通过

输送管路和

喷嘴喷射到

挡风玻璃要

求的位置上

输液管材料选

择不当,高温时

发生变形,与洗

涤泵出水口连

接不牢固,发生

脱落

4

选择耐温较

高的材料软

型式

试验

检验

4112

选择耐

温性能

好的管

路材料

选用耐温性

能较好的橡

胶管

2456

洗涤泵出水口

尺寸设计不合

理,与输液管连

接不牢固

4

根据前期成

熟产品设计

洗涤泵出水

处的尺寸

型式

试验

检测

384

调整出

水口处

外径尺

出水口处尺

寸选择外径

6.0+0.2mm

2456

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