2024年2月20日发(作者:)

技术讲座 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 文章编号:1007—6042(2OlO)03—0025—06 变扭器故障的分析及处理方法 王泰发 (资阳南车传动有限公司 四川资阳 641301) 1 概述 目前,GK型调车机车大多采用了液力传动,而液力传动是靠液力传动 箱来实现的。变扭器作为液力传动箱上的核心部件,其工作的可靠性非常 重要。在实际的装配、试验、运用过程中,变扭器时常会出现带轴、轴转动不 灵活、流道对准差、起动扭矩低等故障。 变扭器主要由泵轮、涡轮、导向轮、进油体、油封、齿轮、轴承、外壳等组 成,如GK型液力传动箱上的变扭器(见图1),它的左端为B45变扭器(即 起动变扭器)、右端为B85变扭器(即运转变扭器)。 图1变扭器结构 其工作原理是:柴油机工作时,由万向轴、输入轴带动变扭器上的泵轮 轴转动,使泵轮曰高速地旋转;在此种情况下:当给变扭器充油时,泵轮叶 片问的工作油受叶片驱动一起高速地旋转,在离心力的作用下,工作油以高 速、高压冲出泵轮出口,将柴油机的机械能转变为工作油的动能和压力能; 25—
技术讲座 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 再以很高的速度和压力冲向包围在泵轮外围的涡轮 叶片,然后推动涡轮 旋转,并带动涡轮轴转动向外输出功率,这就完成了将工作油的动能、压力 能转变为机械能的能量转换;工作油在涡轮内被减速、减压后流出,经一段 无叶片腔道进入导向轮D,由于导向轮固定不转动,在它的作用下改变了其 流速度和方向,从而改变它的动量矩来实现变扭。这些经导向轮变扭后,已 无能量的工作油从其出口流出,重新流向泵轮入口,再次被泵轮吸入参加下 一次循环工作;工作油就是这样沿着泵轮一涡轮一导向轮一泵轮的流动路 径进行循环工作的,如图2所示。 2变扭器在装配过程中故障的分析及处理方法 2.1变扭器“带轴” “带轴”是指泵轮与涡轮之间的间隙消失,出现 相互摩擦、相互干涉的现象。判断的方法是:变扭器 在组装好后,水平放在工装胎架上,用手拨动泵轮轴 转动,贝q涡轮轴一起转动;或者用手拨动涡轮轴转 动,则泵轮轴一起转动。 分析此类故障应围绕“造成泵轮与涡轮相互干 涉、摩擦的根源”来查找,产生的原因有: 图2变扭器工作原理 (1)变扭器上各元件加工尺寸不正确、制造精度差,致使各工作轮轮面 径向间隙消失而相互干涉; (2)变扭器外盖、导向轮、进油体、中间体、进油体外壳等液力元件的平 行度、同轴度、垂直度等超差,致使有关轴承游隙消失或油封问隙消失而相 互摩擦; (3)涡轮油封问隙配刮不当,组装调整不当,各部件L的毛刺、高点未 清除,致使泵、涡轮轮面径向间隙消失而相互干涉; (4)泵轮、涡轮与各轴安装不到位,或安装倾斜,各安装接合面贴合不 好,致使工作轮问的间隙消失而相互摩擦; (5)调整尺寸测算偏差大,使泵、涡轮之间无间隙而相互摩擦。 处理方法:拆开变扭器,检查装配是否正确;涡轮油封间隙是否太小或 配刮不圆;查看各工作轮与轴安装是否到位,是否有倾斜的现象(如泵轮与 泵轮轴、涡轮与涡轮轴的安装面是否贴合,或有异物衬垫);同时检查各部 件是否有干涉,并复测各部件的尺寸(主要是定位尺寸),对它们逐一进行 一26—
技术讲座 修复或更换。 2.2 变扭器泵轮轴转动不灵活 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 此类故障表现为:用手转动涡轮轴很灵活,而转动泵轮轴时,出现发卡、 发滞或转不动的现象,产生的原因有: (1)各元件加工尺寸不对、制造精度差,使轴承游隙消失; (2)泵轮轴与进油口油封(铸铁油封)之问的间隙过小或偏心,使之相 互摩擦; (3)调整垫的配磨尺寸不对,装配不当,各部件上的毛刺、高点清除未 彻底,各接合面贴合不好,使轴承游隙消失; (4)泵轮轴上的轴承安装不到位或出错,轴承本身的质量问题,中间体 与进油体同轴度差,造成泵轮轴转动不灵活。 处理方法:拆开变扭器,检查装配是否正确;进油体上的铸铁油封与泵 轮轴之间的间隙是否正确;查看泵轮轴上安装的轴承及装配情况(如中间 体上176224轴承外圈与定位斜销子间的问隙)是否正确;各安装面是否贴 合;同时复测调整垫、中间体、进油体、泵轮及轴等部件的尺寸(如定位尺 寸、同轴度),对有问题的部件逐一进行修复或更换。 2.3变扭器涡轮轴转动不灵活 此类故障表现为:用手转动泵轮轴很灵活,而转动涡轮轴时,出现发卡、 发滞或不转动的现象,产生的原因有: (1)各元件加工尺寸不正确、制造精度差,出现各部件相互干涉或使轴 承游隙消失; (2)输出轴、定位套与轴端油封、涡轮与导向轮芯环等问隙过小或偏 心,相互干涉; (3)定位套、轴承压盖的配磨尺寸不对,装配不当,各部件上的毛刺、高 点没有清除干净,各接合面贴合不好,致使轴承游隙消失; (4)涡轮轴上轴承安装不到位或轴承本身的质量问题,造成涡轮轴转 动不灵活; (5)涡轮轴压装不到位、或因受外力而轴向移动,偏离安装定位面,使 涡轮与各部件间的间隙缩小或消失。 处理方法:拆开变扭器,检查装配是否正确;外壳上的轴端油封与定位 套之间的间隙是否正确;查看泵轮轴上安装的轴承及本身的装配情况(如 27—
技术讲座 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 进油体外壳上的176224轴承外固定位斜销子的长度、配磨的轴承压盖的尺 寸)是否正确;各安装面是否贴合;同时复测配磨的定位套尺寸;检查进油 体、外壳、导向轮芯环、涡轮、输出轴等部件的尺寸(如定位尺寸、同轴度 等);对有问题的部件逐一进行修复或更换。 2.4变扭器流道对准值超要求 此类问题又称“变扭器的流道对中差”,以GK型变扭器为例(见图3): 左端B45的涡轮出口与外壳缘口间的距离(m=1 mm)超要求,其泵轮出口 与涡轮进口间的距离(n:0.9 mm,下限值0.8 mm)超要求;右端B85的涡 轮出口与外盖缘口间的距离(0.5 mm,下限值0.4 mm)超要求,其泵轮出口 与涡轮进口问的距离(0.45 mm,下限值0.4 mm)超要求。 \\ H I/l\、\\ ///// /// 、\厂 T/J\\\、 l A l l n C 图3变扭器流道对准尺寸 产生原因:各液力元件加工尺寸超差严重,累积到组装工序;组装时,由 于测量误差、量具误差、各部件尺寸误差的积累,导致测算出调整垫的配磨 尺寸误差大;变扭器装配调整不当;部件安装不到位;各安装接合面贴合不 好;或因外力作用使涡轮轴出现轴向移动,并偏离安装定位面。 处理方法:拆开变扭器,检查装配是否正确;各部件安装是否到位;调整 垫尺寸是否正确,若尺寸有误,就应重新测算并确定 、Y调整垫的配磨尺 寸;测量时,选用定期计量合格的量具,并增加测量次数,取平均读数值;再 根据测量结果,正确计算 、Y垫的尺寸和m、n值;其计算公式为: =(D+ 0.95)一H,Y=E一(C+0.5),m=F一(曰+0.5),n=B一(A+0.45)。 由于左端的B45流道对准值无法检测,只能靠测量与计算的方法来保 28—
技术讲座 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 证,当m、n值的测算结果超过±1.0 mm的允许偏差时,可在±0.3 mm的 偏差范围内相互借调,以改变Y值来满足左端的B45流道对准值达到要求; 为了控制右端B85的流道对准值仍在允许的偏差范围内,并满足B85涡轮 轴套的压入行程(允许有±0.5 mm的偏差),必须相应地调整e值。值得注 意的是:当m、n值的测算结果即使在±1.0 mm的允许偏差范围内,也有必 要在±0.3 mm的偏差范围内相互借调,以改变Y值来满足左端的B45流道 对准值靠近理论值,达到理想的效果。 借调方法:用 垫来调整泵轮位置,用Y垫来调整涡轮位置;如果选用 借调 垫值,那么在借调m值时还得同时借调Y垫值,因为这样较为烦琐, 故一般不采用借调 垫值的方法,而只需采用借调Y垫值的方法,就可以满 足变扭器流道对准值达到所需要求,既方便又怏捷。 借调原则:采用借多少,增加多少,再补偿多少的原则来进行调配尺寸。 具体而言即是,当Y值借调增加多少时,m值随之增加多少,而n值将随之 减小多少,其右端e垫将减小多少;当Y值借调减小多少时,m值随之减小 多少,而n值将随之增加多少,其右端e垫将增加多少。 若采用上述的方法和原则进行借调配磨后,都无法缩小流道对中误差, 则应对各部件的长度逐一进行修复或重新更换液力元件进行选配磨。 3 变扭器在试验过程中出现故障的分析及处理方法 3.1起动扭矩低 起动扭矩低是指在涡轮轴转速为零,工作油的温度、输入转速、箱体壳 温度等一定的情况下,液体作用在涡轮上所产生的扭矩力未达到设计所给 定值。 产生此类故障的原因有:液力元件制造不良,如各轮(特别是B45泵 轮)叶型几何形状不正确,流道表面粗糙度差,叶片制造角度不正确,零部 件加工错误引起循环圆尺寸不对;装配不当,如装配时流道对准差;各油封 问隙过大;供油不足,如供油泵压力低、变扭器中存有空气,充油不满;排油 口排油过量;排气孔堵塞,气体排不出而油充不满;蘑菇头密封不严、充量调 节阀卡在排油位;进油体、外壳及外盖、过桥等部件有铸造缺陷,结合面密封 不严,造成工作油泄漏。 处理方法:拆开变扭器,检查泵轮及其他部件质量和装配是否正确、各 油封间隙是否过大、检查供油泵有无损坏、工作油路有无泄漏、各部件的排 一29—
技术讲座 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 气孔是否正确、蘑菇头密封状况、充量调节阀的滑阀是否发卡、检查调整件 尺寸是否正确等,对不正确的部件进行修复或更换。 3.2不排油的故障 造成此类故障的原因有:传动箱的控制系统故障(如主控制阀卡在充 位或间隙过大);变扭器排油口堵塞;进油体循环油腔破损,使工作油直接 进入到变扭器工作腔内;还有一种特殊情况,变扭器带轴或烧损而形成“不 排油”的假象。 处理方法:先查找传动箱的控制系统,无故障时,再查找变扭器,看排油 口是否堵塞,进油体是否破损,对有质量问题的部件进行修复或更换处理。 注意,若是进油体破损或带轴或轴承烧损,在不给任何指令的情况下,变扭 器都会有充油(即不排油)现象,并有异音发出,此时应全面拆解变扭器。 4 变扭器在运用过程中故障的分析及处理方法 4.1起动扭矩低 这类故障往往是由于用户使用或维护不当造成的,主要原因有:使用的 工作油型号不对,工作油超过使用期限,影响比重和粘度,泡沫多;液力元件 在运转中局部损坏;运用不当,使液力元件在低效率区工作;维护保养不 当,错接油管,造成变扭器工作时,充量调节阀处于打开状态,或者充量调节 阀的滑阀“卡”在排油位。因此用户必须正确使用与维修液力传动箱。 4.2不排油 可能的原因有:工作油太脏造成传动箱的控制系统故障(如主控制阀 “发卡”),使变扭器充油;部分液力元件损坏或轴承烧损;进油体循环油腔 破损等。 处理方法:先清洗或修理传动箱的控制系统,更换达标的工作油;若故 障仍未排除,且主控制阀内有异物产生,说明变扭器内有元件损坏,则需拆 解变扭器,对破损的部件进行更换处理。 4.3异音故障 产生的原因有:变扭器的泵、涡轮超速;机车严重超载;工作油很脏、含 有大量杂质,使变扭器在能量转换时发出不同的声音;变扭器内有异物;部 分液力元件(如导向轮芯环)损坏或轴承烧损等。 处理方法:在运用过程中,应避免泵轮和涡轮超速、机车超载;若是工作 油太脏,须先清洗传动箱的内部和各滤网(或者更换滤网)后,方可更换达 30—
国外科技 铁道机车车辆工人 第3期2010年3月 文章编号:1007—6042(2010)03—0031—01 通过控制空气弹簧的衰减降低车辆垂向振动 [日本] 近年来在铁道车辆上,作为车体支承装置的二系弹簧悬挂,基本上是采 用空气弹簧的方式。这种方式是通过空气弹簧本体及与之连通的辅助空气 腔中的空气,实现柔软的弹簧特性。 在连接空气弹簧气囊与辅助空气腔的 空气通路上,设置固定节流阀,来控制 弹簧的衰减,可以提供良好的乘坐舒 适度。不过,由空气弹簧与车体组成 的系统,其固有振动频率多数情形下 处于1Hz附近,为了进一步提高垂向 舒适度,要求降低该低频振动。因此, 日本铁道综合技术研究所开发了一套 通过控制空气弹簧的节流阀以降到固 有振动的系统,见图1所示。 该试制系统被安装在类似于新干 线的车辆上,在车辆试验台上进行了 仿真实际走行的激振试验,试验结果 图1 供新干线电动车用的内置型节流 表明该系统能降低空气弹簧系统的固 有振动,能够将1 Hz左右的车体垂向 控制阀空气弹簧 振动加速度PSD峰值降低到使用普通空气弹簧时的50%以下。口 译自日刊《RRR}2007,N044彭惠民译…一………………………oo…oo……………………………张…芳校 ……… 收稿日期:2009—10—18 标的工作油;若是有异物或机械故障,一般异常声音较大,并伴有主控制阀 “发卡”或阀内有异物、传动箱功能不正常等现象,则需全面拆解变扭器,更 换损坏或不能使用的部件。口 收稿日期:2009—12—3l 一3l一